Séance du Mardi 24 Septembre 2013

Une séance placé sous le signe de la déconstruction.

Pierre a travaillé sur des alimentations d’ordinateurs avec Xavier, et nous a présenté son kit arduino du tonnerre.Ils ont continué à récupérer des composants pour son projet d’alimentation de table.

Joel est rentré de la présentation de l’Educatrino. Un arduino uno assez grand et rouge.

Sacha a découvert les leds et s’est lié d’amitier avec Vor2. Il construira de nouveaux phares pour Vor2.

J’ai aidé les enfants sur leurs activités et projets en début de soirée, puis poursuivis sur la dissection d’un change forme USB vers PS2 pour finir la séance sur la dissection d’une alimentation HS, pour récupérer des composants avec l’aide de Xavier.

Séance du Mardi 15 septembre 2013

Nous avons eu la visite de Ares l’association de robotique de l’ENSEA (site internet http://ares.asso-ensea.net/robotics/). Je leur ai présenté l’association et surtout notre peut-être futur lab. Ils ont semble-t-il été embalés à l’idée qu’un tel lieu puisse exister à 2 pas de leur école.

Je n’ai mlaheureusement pas pu accueillir comme il se doit nos jeunes nouveaux membres… Merci à Pec et Ju de les avoir pris en charge. C’est promis, je me rattraperai mardi prochain.

VOR002 semble faire des siennes. On arrive à la limite des capacités du Arduino UNO.

Problème avec les sorties PWM : l’une doit être à 20ms pour les servo et l’autre à 400Hz pour le moteur avec un seul timer ça semble difficile. Julien va étudier la question.

Séance du 10 Septembre 2013

Suite au salon des associations de Vauréal, tenu la samedi dernier, nous avons accueilli 3 nouveaux arrivants.
Joël leur a présenté nos activités et nos projets, alors qu’avec Xavier, Julien et moi, nous nous occupions de la rédaction de documents administratifs.

Nous avons ensuite travaillé sur Vor02, en lui intégrant le capteur à ultrason. Vor02 est maintenant capable de s’arrêter avant un obstacle et de repartir si la commande de direction est actionnée.
Concernant le problème de bruit des servos, le cable blindé n’a pas résolu le problème tout comme les capas placés sur les servos.
Nous avons modifié le mappages des commandes pour que l’arrêt, soit une commande moteur insuffisante pour entrainer les roues.
Je vous invite à consulter la page de Vor02, qui contient un plan de son électronique et une photo récente.

Séance du 3 Septembre 2013

Pour cette rentrée, nos efforts se sont concentrés sur les roues mecatronics imprimés avec l’imprimante 3D et sur Vor02.

Xavier et Julien on joué de la queue de rat pour limer et insérer les roulements des roues mecatronics.
Joel a imprimé d’autres roulements et a jongler entre les projets.

Après avoir réalisé que mes montages étaient à l’envers, j’ai cablé les led et nous avons tenter de limiter le bruit de servos et de la radio, et utilisant des capas et blindant les commandes du moteur.

Mardi 30 Juillet 2013 – 12ième séance

Au programme de cette séance animée :

Xavier, Julien et moi avons mangés de gros casse dalle alors que Jojo et Manu se sont régalés de petits nuggets.
Coté electronique, la team Vor002, s’est attelée à le radio commander, en utilisant une radio et un arduino.
Le sacrifice de 2 tors et d’un régulateur pololu ont été fait à la gloire de Murphy et du génie de l’électricité.
Manu a fait ses premiers pas avec l’arduino, copiant collant du code pour faire clignoter une led, et piloter un servo moteur.
Joel a soudé deux colonnes de la matrice de LED hand made.
Et un jack usb male a été dissequé par curiosité et pour tenter de le racourcir et le faire rentré dans la station de controle de Vor003.
Sans locaux durant un mois, nous travaillerons chacun de nos cotés en vue du Salon des Association en Septembre.

Pour finir ce résumé, le point hamster a été atteind après une heure de travail.

Mardi 16 Juillet 2013 – 11ième séance

Les fortes températures n’ont pas aidées à  la réflexion de nos membres cette semaine.

20130716_220903Seance11Reduced

Tout le monde est là ça fait chaud (31° pour être précis) au coeur.

Au programme:

  • Julien a monté une nacelle pour Vor3 et préparer sa nouvelle plaque dorsale.
  • Xav a fait de l’arduino – Manu a modifié le site
  •  Jojo s’est battu avec Vor1 (score de 0 contre 1 en faveur de Vor001. Match retour dans 2 semaines)
  • J’ai magné le fer à souder pour faire un proto de matrices de LEDs et j’ai tenté de faire de l’odométrie avec l’arduino.

Et aucune allusion au chatterton et au hamster n’a été faite durant cette séance.

Mardi 9 Juillet 2013 – 10ième séance

Séance aérienne : une petite heure passée à faire voler VOR003 en extérieure !!!
Le comportement en vol est très sain. Une certaine expérience est néanmoins requise pour maîtriser la radio commande.
Le lieux des essais mériterait plus de soin dans le choix. En d’autres termes, il faut qu’on réfléchisse sérieusement à un lieu plus approprié. La centrale inertielle mériterait une bonne calibration.
Le reste de la séance fut plus classique.
Réparation d’hélico radio commandé pour Xavier (merci)
Atelier thématique : les condensateurs et les potars.

20130709_232443Seance10_reduced
Réflexion sur la matrice à diode pour Manu (avec premiers testes physiques avec la bobine de LED CMS)

J’oubliais, le vol de l’avion lol

20130709_232458Seance10_reduced

Qu’on apperçois sur la chaise au fond derrière Julien !

Séance : 25/06/2013

Une séance très riche.
Tout d’abord, assemblée générale constitutive de l’association VOROBOTICS.
Les 5 fondateurs étaient présents! Pec, Julien, Xavier, Manu et ma pomme.
Premier Vol de VOR0003 le quad. En interieure c’est pas super! Il nous faut plus de place.
Puis seance de soudure de précision pour Pec avec la petite caméra récupérée sur un vieux pc potable.
Même si cela paraissait difficile, il l’a fait et elle marche!
Test batterie11V 2 sur VOR0001, Il a émis de la fumée! Gros doutes sur la polarité de la battu au moment de la connexion. le RPIet le ARDUINO n’ont pas d’air d’avoir souffert par contre la carte de commande des moteurs n’a pas l’aide vouloir repartir!
On a terminé la séance avec VOR 0002 le tricycle.
L’occasion pour pec de prendre en main le ARDUINO
Il semble que 4 piles AAA ne soit pas suffisantes pour tout alimenter. Va falloir passer à la lipo.